山東力久特種電機成功實施轉(zhuǎn)子鐵心冷穿軸
為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、提升力久公司的行業(yè)競爭力,早在2011年力久電機便緊緊圍繞“提高效率、降低成本”的目標(biāo),大膽創(chuàng)新,優(yōu)化鑄鋁生產(chǎn)工藝過程,最終形成轉(zhuǎn)子鐵心冷穿軸這一方案并成功實施。
熱穿軸是鑄鋁工序沿用多年的常規(guī)做法,是轉(zhuǎn)子鐵心壓鑄或離心鑄完成后,再放到預(yù)熱爐中加熱,然后進(jìn)行穿軸,熱穿軸可以將質(zhì)量風(fēng)險控制到最低。冷串軸則是轉(zhuǎn)子鐵心壓鑄完成后,利用壓鑄的余溫直接進(jìn)行穿軸。
隨著逐年產(chǎn)量的快速增長,生產(chǎn)線的產(chǎn)能提速已成為必然要求,但鑄鋁工序的預(yù)熱爐卻制約著產(chǎn)能的進(jìn)一步提高,一度超負(fù)荷連續(xù)運轉(zhuǎn),員工的工作、休息時間、生產(chǎn)計劃完成時間,一切都只能圍著這臺預(yù)熱爐轉(zhuǎn),但預(yù)熱爐一天最多只能預(yù)熱轉(zhuǎn)子鐵心的次數(shù)卻是無法改變的的現(xiàn)實,高產(chǎn)量下,鑄鋁工序正逐漸成為一道瓶頸工序。
這時候公司領(lǐng)導(dǎo)再一次把轉(zhuǎn)子鐵心冷穿軸提到了議事日程,如果能實施冷穿軸,那么不僅能縮短生產(chǎn)周期,提高生產(chǎn)效率,而且節(jié)約的電力消耗也將會是無法估量的。于是相關(guān)車間會同技術(shù)部再一次進(jìn)行冷穿軸的試驗。經(jīng)過多次穿軸試驗和數(shù)據(jù)分析、調(diào)整,在接下來的節(jié)能電機轉(zhuǎn)子冷穿軸試驗中,試驗結(jié)果令人滿意。
經(jīng)過一個月的驗證,冷穿軸切實可行,由于省去了預(yù)熱工序,不僅減輕了員工向預(yù)熱爐中搬抬鐵心的體力消耗,而且提高了生產(chǎn)效率,打破了產(chǎn)量和技術(shù)瓶頸,同時為公司節(jié)省了大量生產(chǎn)成本。
“別人可以做到轉(zhuǎn)子鐵心冷穿軸,我們也同樣能做到,一定可以!”正是我力久電機從上到下的這份不服輸?shù)木?、永不放棄的信念,使冷穿軸實驗克服重重困難,最終獲得成功,取得了節(jié)能、效率和質(zhì)量的多贏!