力久電機(jī)加工車間領(lǐng)導(dǎo)帶頭迎接挑戰(zhàn)
2014年,公司研制新型節(jié)能電機(jī)步伐明顯加快,在超高效電機(jī)、高壓電機(jī)領(lǐng)域不斷取得新的突破。超高效NEMA電機(jī)就是近期上馬的新型電機(jī)之一。
由于新產(chǎn)品中規(guī)格型號多,圖紙多,員工需要一個熟悉與消化的過程,尤其是春節(jié)過后市場訂單量增多,各生產(chǎn)車間都在連續(xù)滿負(fù)荷生產(chǎn)。
對加工車間而言,每天三百多臺的電機(jī)生產(chǎn)任務(wù)不可謂沒有壓力,但為了支持市場營銷“陣地戰(zhàn)”的有效開展,為市場營銷部提供充足的“彈藥”,加工車間上下一心,全力以赴保質(zhì)保量地完成著生產(chǎn)任務(wù)。數(shù)控機(jī)床需要重新編程序,要按時完成日產(chǎn)量,可謂困難重重,但加工車間員工卻視壓力為挑戰(zhàn)、為動力,每天清晨7點前車間人員就全部到崗,有的甚至5點左右就開始了工作,晚上七、八點鐘才回家,老員工發(fā)揚主人翁精神挑大梁。新員工也急車間之所急,加入到加班的行列中。車間姜主任更是率先垂范,一直在車間里參與指揮生產(chǎn),解決落實遇到的問題,給大家樹立了榜樣。
仿形車工序主要粗車Y160以上臥軸,產(chǎn)量一直跟不上生產(chǎn)進(jìn)度,是制約生產(chǎn)進(jìn)度的瓶頸。為了應(yīng)對生產(chǎn),加工車間積極整合資源,做好各方面工作,嘗試三班制運轉(zhuǎn)。三班運轉(zhuǎn)非常辛苦,但為了按時完成生產(chǎn)任務(wù),新員工也是二話沒說沖鋒在前,有力地緩解了這道工序的壓力。然而實際生產(chǎn)中,經(jīng)常會出現(xiàn)各種意想不到的困難。車間領(lǐng)導(dǎo)總是不等、不靠,通過小改進(jìn)來尋求問題的解決之道。
4月份,公司新進(jìn)一臺銑床設(shè)備,主要臥銑NEMA電機(jī)(PE)軸伸,此時恰有百余臺NEMA電機(jī)的生產(chǎn)任務(wù),但在銑削時卻出現(xiàn)了問題,原銑刀刀桿內(nèi)孔為22mm,但公司庫存的刀桿內(nèi)孔為27mm。為保證這批電機(jī)的及時發(fā)貨,不容許再有片刻耽誤,車間立即想辦法研究解決措施,在采用鑲套并割鍵固定軸套的方法后,銑削質(zhì)量穩(wěn)定效果良好,保證了這批NEMA電機(jī)的順利交付。